????????新冠肺炎疫情發生以來,重裝公司黨委嚴格落實各項防疫措施,在確保職工身體安全前提下,著力組織抓好14臺108t電動輪自卸車及2臺150t大機車等重點產品任務,在抗疫中全力驅動生產“馬達”,確保了生產經營各項工作穩步推行。
力保108t自卸車完成交付
????????10臺108t電動輪自卸車即將交付之際,疫情突然爆發,打亂了重裝公司原定的生產部署。生產部立刻展開行動,在保障人員安全的前提下,召開視頻會議,根據當前實際情況重新制定新的生產計劃,并將計劃分解到各個車間、班組并落實到個人,形成了從上到下4級任務清單。
? ? ? ?為追趕生產進度,重點任務班組鉗磨班、車銑班、大車班白天正常生產,晚上滾動加班。上下工序生產班組相互協調,尋找以最高效的工作方式,解決產品成套性問題。
????????近來天氣潮濕,液壓車間一臺加工缸類零件的數控機床出現故障,為保障生產進度,該公司技術人員和設備維修人員連續兩天蹲守現場進行緊急搶修,終于在2月20日晚上10點,機床恢復正常運轉。
????????目前,預定3月發運的4臺自卸車完成初步裝配,公司正在對自卸車電氣柜做最后的裝配檢驗。
穩步推進自卸車出口項目
????????“兵馬未動,糧草先行”。為確保海外108t電動輪自卸車按期交付,重裝公司主要領導掛帥,成立了由各部門負責人組成的出口項目組,定期召開專題會議跟進項目進度,協調解決突發問題。生產供應部制定外購件和自制件情況匯總表,掌握每個部件生產進度和交付時間,并通過互聯網加強與供方溝通,保證外購件能如期交付。
????????受到疫情影響,部分鑄造件及自制件無法滿足交期,為了解決這一問題,重裝公司內部挖潛,全面盤點庫存,尋找可加工再利用部件,并抽調圖紙進行設計型號的核查。在技術探討和對比校核之后,發現大車庫存件動力底架總成進行高度調整后即可利用,約計節省70%以上動力底架總成重制時間。
沖刺150t大機車
????????150t大機車軸箱滑動軸承經長時間高速運行,軸承容易損壞,重裝公司從客戶角度出發,研究改進選型采用專用免維護軸承,降低客戶維護成本。該軸承安裝難度大,須使用壓裝噸位要求嚴格的冷壓安裝。為克服壓裝設備不足,零件車間按照現有設備及壓裝技術規范,制造專用工裝,改進壓裝工藝。在試裝第一件軸承時,根據壓裝情況對工裝圖紙進行現場修改、試裝,不斷完善壓裝工藝,第一件試裝成功后對壓裝工藝及圖紙固化,確保了兩臺機車所需24件軸承的壓裝。
????????150t大機車的低壓線束設計復雜、加工工藝特殊,全套加工程序只能手工操作。電氣班女職工主動挑起大任,在抗疫期間,一直堅守在崗位上,捆、扎、測量、核對,認真對低壓線束進行裝配,確保生產進度。
????????受疫情影響,150t大機車關鍵零部件直變器直到2月21日才到廠,公司連夜組織人員安裝和試驗。在試驗過程中,發現低壓電源無法啟動,重裝公司研究所立即修改技術方案。方案確定后馬上進行調試,經過各部門通力合作,該技術方案驗證成功,為后續整車上線試驗打下堅實的基礎。
力拓市場不停步
????????疫情雖然延緩了駐外人員返點時間,但卻無法阻擋重裝公司營銷工作的開展。公司營銷人員群策群力積極通過微信、電話、郵件等方式,加強與客戶的溝通交流,同時向客戶發送“致客戶的一封信”視頻,讓他們充分了解公司現階段的生產情況和最新動態,客戶接到視頻信息后紛紛點贊。
????????同時,駐點人員每3天發送1次公司生產進度照片給礦山客戶,通報最新產品進度;反饋最新疫情防控情況,實時尋求最合適的返點時間;對有最新需求的客戶單位,通過召開多方視頻會議進行商務洽談。疫情期間,重裝公司已完成2月備件訂貨630萬余元。